邱瓊治正在抽檢成品衣服。記者陳雅玲攝 海西晨報訊(記者陳雅玲 通訊員林應忠)一條軟尺隨時掛在脖子上,量量褲腳,量量胸圍,走到哪,量到哪;再仔細看看每件衣褲上是否有線頭殘留,拉鏈是否順暢,紐扣是否縫好……對于廈門寶瀚工貿有限公司的邱瓊治來說,每天隨機抽檢上百件衣褲,是最平常不過的事了。 如今擔任公司車間主任的邱瓊治,是公司最年輕的中層領導。今年33歲的她和許多外來務工者一樣,10多年前就選擇到同安就業,從最基礎的車間流水線員工做起,和其他人不一樣的是,她一邊工作一邊學習,不斷提升自己,被提拔為車間主任。 每天抽檢及時修正錯誤 昨日,記者來到廈門寶瀚工貿有限公司生產線時,工人們正熱火朝天地忙著制作衣服,邱瓊治也沒閑著,隨機拿起成品衣服,平攤在桌面上,拿下掛在脖子上的軟尺,仔細地測量胸圍、衣袖的長度。 “抽檢的環節很重要,很多問題都是在抽檢過程中發現的。”雖然公司內有專職人員從事品檢工作,但身為車間主任,邱瓊治無論再忙,都會下到車間抽檢成品或樣品,每天抽檢的衣褲達上百件。正是這份專注的精神,讓她及時發現錯誤。 上個月,邱瓊治在檢查裁片時偶然發現一些裁好的褲腳中,有30%的樣品出現了長短不一的情況,她立即尋找問題根源。原來,是由于那款布料較柔軟,加上新員工拿錯了碼刻板,導致衡量出錯。邱瓊治提出了解決方案———比修,很快,這批出錯的裁片樣品得到修正。 “還好她及時發現了問題,不然就要延誤交貨時間,并且浪費不少人工成本。”該公司工會主席吳永份說。 刻苦鉆研精簡制衣工序 2003年,20歲的邱瓊治來到寶瀚公司入職。當時她還是流水線上的一名普通車工,工作無非就是天天和縫紉機打交道,制作衣服、褲子。 但和別人不一樣的是,邱瓊治自己鉆研制作衣服的每道工序,思考如何精簡工序。連衣裙的褶皺裙擺原本要先采用平車進行操作,再對包邊進行拼接,工序較復雜。邱瓊治想出了更便捷、高效的方法———直接將包邊進行起皺。 “兩道工序精簡為一道工序,時間節省了2/3。”邱瓊治說,這一方法得到顧客認可,從2014年起,公司開始推廣該項工藝,如此一來,“客戶和公司都節省了成本,產品質量也得到保障。” |
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